石料厂除尘器将产尘设备用密闭罩罩起来,或制作收尘小室,使罩内形成均匀负压,避免粉尘外逸,或用敞口吸气罩形成吸捕气流,将暴露的尘化区控制在狭小范围内,使携尘气流被吸捕抽走,通过除尘器净化后经排气筒(或烟囱)排入大气。石料厂除尘器槽上卸料车产生的粉尘可采用移动风口通风槽或车载式除尘器,或设大容积密闭罩。对槽下定量卸料装置产生的粉尘宜设双层密闭罩。对混匀配料槽扬尘,宜设立的干式除尘系统,采用袋式除尘器。
1、在石料厂除尘器安装(试压)全部结束后进行,对卸灰阀、螺旋输送机等进行调试,先手动、后自动,各机械部件应无松动、卡死现象,轻松灵活,密封性好。再进行8个小时空载试运转。
2、对PLC程序控制柜进行模拟空载试验,先逐个检查脉冲阀,排气阀、卸灰阀、螺旋输送机线路的通畅与阀的开启、关闭是否正常,再按时控制时间,按电控程序进行各室全过程的清灰,应定时准确,各元件动作无误,被控阀按要求启闭。
3、联动调试:在风机启动前,先将各室气缸打开,然后系统风机在运行条件下进行负载联动,重复第2条进行运行。
4、实载运行:工艺设备正式运行,除尘器正式进行过滤除尘,PLC程序控制柜正式投入运行(一般提前5-10分钟运行),随时对各运动部件、阀进行检查,记录运行参数。如按定时控制,应在石料厂破碎机除尘器阻力达到规定的阻力值(如1470-1770Pa)时,手动开启PLC程控制柜对滤袋进行清灰,各室清灰完后即停,而后统计阻力再达到规定值的时间,再手动开启PLC程控制柜对滤袋进行清灰,如此循环多次。在取得对二次清灰周期间的平稳间隔时间后,既可以按此时间数据作为PLC程序控制柜"定时"控制的基数,输入控制柜。而后,PLC程序控制柜即可自动"定进控制"正式投入运行。
5、石料厂除尘器调试工作完毕。
石料厂除尘器入口含尘浓度常以标态体积含尘质量表示,就入口含尘浓度,选矿厂振动筛除尘器设计时要作如下考虑:
1、石料厂除尘器阻力和清灰周期。入口含尘浓度增大,相同过滤面积情况下,设备阻力也增加,为维持的设备阻力,清灰周期也相应缩短;
2、滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨损的状况下,磨损量与含尘浓度成正比,在除尘器入口处应有导流等处理技术,如烧结粉尘、氧化铝粉、硅砂粉等;
3、预除尘器及过滤风速。在入口含尘浓度很高的情况下,应设计较低的过滤风速及设计预除尘器,但如果设计具有初级沉降功能的结构形式,也可取消预除尘器;
4、排灰装置。排灰能力是以能排出全部收集的粉尘为标准,排出的粉尘量,等于入口、出入口含尘浓度差值与处理风量之积,多级排灰装置能力设计应以下大于上排灰能力为准。
石料厂除尘器效果不好的原因:
1、石料厂除尘器的过滤面积选型过小,实际抽风量不足,破碎机下料口的除尘罩和破碎机腔内难以形成微负压,造成岗位环境粉尘大。
2、当破碎物料湿度大时(雨后或物料淋水后),进入除尘器的粉尘颗粒较破碎干物料时粗,袋式除尘器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除尘器通风阻力大幅增加,通风能力下降,扬尘严重。
3、粉尘进入石料厂除尘器的管道,其入口管处的弯头使系统阻力增大,弯头部位易被粉尘磨损和堵塞。采用螺旋输送机和分格轮输送袋式除尘器捕集下来的粉尘,电耗增加,机械维护工作量加大;经常需要拆卸分格轮下料器,久而久之,下料器法兰盘漏风,加剧灰斗漏风。
4、皮带机上的物料在下落过程中,空气与物料一起进入密闭的除尘罩内,含尘气体通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散,污染环境。另外,由于皮带机转角处除尘点设置不当,除尘器无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此,
5、破石机运行以来,该除尘器就没有运行过,下级皮带机一直处在粉尘弥漫之中,其工艺布置改造前皮带机转角处除尘工艺布置,为了减少因破碎机壳体漏风造成的扬尘,在实际生产中,当物料干燥时经常在破碎机入口处淋水,其结果加剧袋式除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。由于袋式除尘器是间歇性清灰,当除尘器正常工作时,分格轮的漏风也是个不容忽视的问题。
6、石料厂除尘器及配套件的故障多,不仅影响正常的除尘,而且增加设备的维护工作量。从设备检修的统计情况看,配备件质量差是引起设备故障多的重要原因。